TRANSPORTE DE YUCA MOLIDA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA A SECCIÓN DE PRODUCCIÓN
• Yuca molida
• Bolsas de 50 Kgs.
• 1 kg = 1 litro
• Montacargas semimanual
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viernes, 30 de agosto de 2013
jueves, 29 de agosto de 2013
Ejemplo - Part 1
En una fábrica de vodka a
partir de la yuca, la yuca molida viene en bolsas de 50 kilos (1kilo = 1 litro) los cuales se transportan de almacenes
en montacargas semimanual hasta la
sección de producción de vodka cuenta
con las siguientes 4 etapas
fundamentales cada una controlada por un operario :
1.- Cocción .- Realizado en un tanque horizontal que tiene una
capacidad de 1200 litrosdonde se
introducen 1000 litros de agua por cada 4 bolsas de yuca molida ( insumos en
cantidad despreciable ) cuyo proceso tiene un tiempo estándar de 80 minutos.
2.- Sacarificación.- en calderos de 1200 litros, que se logra atraves del empleo de la
malta, la sacarificaión tiene un tiempo estándar de 96 minutos.
3.- Fermentación .- Para este proceso se emplea
N cubas de 500 litros y se logra una fermentación completa con la adición de
microorganismos, enzimas y fermentos (
alcohol + agua) en 24 horas continuas . ( Se tiene a disposición el numero de
cubas que se requieran )
4.- Destilación.- Se logra por diferencia de punto d equilibrio en
torres de destilación, de la cual el 20%
de la mezclas inicial que entra (fermentado) queda como
desecho y el 80 % restante esta
listo para ser
evasado ( Vodka). El destilado
tiene un tiempo estándar de 10 minutos por cada 120
litros de vokca.
Después el vodka pasa
por un sistema de bombeo automático
a la sección de envasado,
donde se tiene dos envasadoras semimanuales,
para botellas de (1000 cc) los tiempos normales para el
envasado son 40 minutos por cada 800
botellas de 1000 cc. Las botellas son
adquiridas de la fábrica VIDRIO LUX.
Las botellas ya
llenas ( 1000 cc. ) pasan
por
miércoles, 28 de agosto de 2013
PROBLEMA - RESOLUCIÓN 7
ENCAJONADO
24 vasitos = 1 bandeja
donde un operador en forma manual coloca dos docenas de vasitos en una bandeja especial en un
tiempo promedio cronometrado de 1,5 segundos por vaso con una actuación
valorada en 85 puntos escala inglesa.
Luego las bandejas son
transportadas en carros que permiten llevar simultáneamente 5 bandejas hasta
los congeladores de la zona de despacho en camiones en un tiempo determinado por evaluación analítica
de 2 minutos por carro.
El colocado de las bandejas en
los congeladores tiene un tiempo estándar de 3 minutos por bandeja.
lunes, 26 de agosto de 2013
domingo, 25 de agosto de 2013
sábado, 24 de agosto de 2013
PROBLEMA - RESOLUCIÓN 4
ENVASADORAS
• Envasadoras semiautomáticas
• Vasitos de 250 cc.
• Elemento casual: se repite cada 5 ciclos 1000 litros de leche y 200 litros de colorante
Pero como existe un elemento casual que se repite cada 5 ciclos, entonces:
• Envasadoras semiautomáticas
• Vasitos de 250 cc.
• Elemento casual: se repite cada 5 ciclos 1000 litros de leche y 200 litros de colorante
Pero como existe un elemento casual que se repite cada 5 ciclos, entonces:
viernes, 23 de agosto de 2013
jueves, 22 de agosto de 2013
miércoles, 21 de agosto de 2013
martes, 20 de agosto de 2013
PROBLEMA - DETERMINAR:
DETERMINAR:
a)
Bajo las condiciones actuales el tiempo estándar por ciclo es
de…...............min/unidad productiva.
b)
El tiempo estándar por vasito con helado es
….......................min/vasito.
c)
La producción estándar por dia con el método actual es
…...............vasitos / dia (7 horas)
d)
Como mejoraría la actual producción con la mínima inversión y
considerando hasta 3 turnos de trabajo?
….............vasitos / semana.
e)
El tiempo estándar por ciclo del método mejorado es de
…..................min/ unidad productiva.
f)
El número de puestos de trabajo total con el método mejorado es de
…............. puestos.
lunes, 19 de agosto de 2013
PROBLEMA - Part 3
El colocado de tapas en los vasos se lo realiza en forma manual por una operaria cuyo tiempo se establecio por el sistema MTM y se obtuvo los siguientes movimientos simultáneos de ambas manos
Una vez tapados los vasitos de helado, en una cinta de banda pasan a una mesa de encajonado donde un operador en forma manual coloca dos docenas de vasitos en una bandeja especial en un tiempo promedio cronometrado de 1,5 segundos por vaso con una actuación valorada en 85 puntos escala inglesa.
Luego las bandejas son transportadas en carros que permiten llevar simultáneamente 5 bandejas hasta los congeladores de la zona de despacho en camiones en un tiempo determinado por evaluación analítica de 2 minutos por carro.
El colocado de las bandejas en los congeladores tiene un tiempo estándar de 3 minutos por bandeja.
Se tiene establecido para todas las operaciones una tolerancia variable de 21% para varones y 35% para damas.
En esta fábrica se trabaja de lunes a viernes 7 horas efectivas de trabajo y el salario de los trabajadores es ce Bs. 30 por jornal. El costo de funcionamiento de cualquier máquina es de Bs. 16 hora.
domingo, 18 de agosto de 2013
PROBLEMA - Part 2
Posteriormente el helado se vacía en tachos de 200 litros con el mismo sistema neumático anterior y luego se lleva los tachos a las envasadoras en un tiempo de 5 minutos por tacho.
Las envasadoras con que cuenta la empresa son semiatomáticas e introducen helado en vasitos de 250 cc.
Cada uno, se dividio la tarea del envasado en 4 elementos y se analizaron 5 ciclos bajo el sistema de cronometraje contínuo y se valoró la actuación por cada ciclo según escala inglesa, y de acuerdo con la tabla sigliente ( en minutos):
Se determino la existencia de un elemento casual constante que se repite cada cinco ciclos con un tiempo estándar de 1 min.
En forma automática los vasos llenos pasan mediante cintas transportadoras hasta el siguiente puesto, donde se les coloca la tapa manual.
Los vasitos plásticos se fabrican en la empresa en una línea semiautomática que tiene 3 etapas básicas operadas por un solo operario con las siguientes capacidades normales.
sábado, 17 de agosto de 2013
PROBLEMA - Part 1
En una empresa de productos lácteos se fabrica helados con sabor a frutas, el
componente principal es la leche fluida
que viene en tachos de 50 litros,
los cuales son transportados desde los almacenes del área de recepción de leche a la sección de producción en un carro manual
en un tiempo normal de de 12 minutos por viaje
y en cada viaje se lleva 2 tachos.
En la primera etapa del proceso,
la leche pasa un pasteurizador que tiene
una capacidad de 500 litros, (Volumen necesario para su operación) donde se
produce un calentamiento y enfriamiento rápido de la leche en un tiempo normal
de 20 minutos, concluido este proceso la leche pasteurizada pasa mediante un
sistema de bombeo al tacho mezclador.
El tacho mezclador funciona con
una capacidad de 1200 litros y en esta
etapa del proceso se introduce un
dilución del saborizante, edulcorante, emulsionante, y colorante en una
proporción de 20% (2 litros por cada 10
de leche) y se procede a su mezclado homogenizador. La dilución de
los elementos indicados se produce en el
laboratorio y se introduce desde un tanque por bombeo: El tiempo normal de
este proceso de mezclado es de 30 minutos, incluyendo la descarga de
la dilución.
Una vez homogenizada la mezcla,
mediante una bomba neumática se pasa la mezcla por tubería a las maquinas enfriadoras operación que tiene un tiempo
estándar 150 litros por minuto. La
empresa tiene 4 máquinas congeladoras de 300 litros cada una.En estas máquinas
la leche se convierte en helado, para
determinar el tiempo que tarda en
congelarse adecuadamente se efectuo un
estudio donde se determina que en un
95 % de las veces se tardaba un tiempo de 25 minutos en lograrse la congelación adecuada, siempre y cuando se
mantenga un ritmo normal.
jueves, 15 de agosto de 2013
miércoles, 14 de agosto de 2013
Formato del diagrama bimanual: Ejemplo: Realizar el diagrama bimanual para el armado de un bolígrafo.
Diagrama Bimanual
Objeto: Lapicero
Actividad: armado de lapicero
Método: actual
Operarios:
Nombre analista:
Fecha:
Objeto: Lapicero
Actividad: armado de lapicero
Método: actual
Operarios:
Nombre analista:
Fecha:
martes, 13 de agosto de 2013
lunes, 12 de agosto de 2013
DIAGRAMA BIMANUAL
El diagrama bimanual. es un diagrama que se utiliza para los trabajos manuales, nos muestra todo el detalle de la operación efectuada por el operario.
Criterios para elaborar el diagrama:
1.- Balanceo de los movimientos de ambas manos.
2.- Reducir o eliminar movimientos innecesarios
3.- Reducir el tiempo de trabajo.
Simbología del Diagrama:
Existen varias escuelas, a continuación tenemos algunas.
Se aconseja antes de realizar o elaborar el diagrama bimanual tomar en cuenta los siguientes aspectos.1.- Observar varias veces la operación.
2.- Los movimientos simultáneos de ambas manos deben registrarse en la misma línea.
3.- Los movimientos sucesivos deben registrarse en líneas diferentes.
4.- Se debe registrar todo lo que hace el trabajador (y definir exactamente cuando empieza y termina cada acción)
domingo, 11 de agosto de 2013
METODOLOGIA PARA EL BALANCEO DE LINEA
1.- Se determina las operaciones o etapas de proceso
2.- se determina el T S = tiempo standard de cada operación
3.- Se determina la operación con el tiempo mas largo y se establece T A = tiempo asignado.
4.-Se el tiempo real de trabajo de la jornada laboral (min) y establece la producción actual con el tiempo asignado.
5.- Se calcula la eficiencia de la línea E = Suma TA/suma Ts
6.- Se establece la demanda requerida
7.- Se calcula el rendimiento deseado R = demanda total/ tiempo total ( pzas/min)
8.- Se calcula número de puestos de trabajo teórico que se requiere NT = T S x R
9.- Se calculo el numero total teórico de trabajadores :N = n° de trabajadores teórico
10.- Se calcula por redondeo el numero real NR = n° de trabajadores real
11.- Se determina el nuevo tiempo standard por cada puesto. TS/NR
12 se determina el nuevo ritmo de la línea
13.- Se determina la producción obtenido.
sábado, 10 de agosto de 2013
BALANCEO DE LINEA - II
Si el proceso fuera continuo y existiera tantos operarios como operaciones existe el tiempo en armar una calculadora seria 13.11 minutos
Cuando se trabaja en serie el tiempo de cielo se convierte en el tiempo de operación más larga si el número de piezas es 250 piezas por día cuánto tarda una pieza:
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